100%回炼,污油一滴不出厂
扬子石化大幅压减污油总量、促进二氧化碳减排
降低污油排放,全部回炼再用。昨天,记者从扬子石化获悉,今年前2个月,该公司污油总量同比压减22.45%,实现大幅减少,并进行回收再利用,实现100%回炼。此举既节省了原料,又变废为宝,没让一滴污油出公司,促进了碳减排。
据介绍,石油化工装置在生产、检验、装卸、运输等各环节,会产生各种污油。污油的产生不仅会造成装置加工损耗,而且会影响装置各项技术指标的完成,处理排放将给环境保护带来压力。
“为了把压减污油这项工作做细、做实,公司全面梳理各装置的污油来源、流向和计量信息,不放过每一滴污油,也不重复计量每一滴污油,保证了污油统计、计量的准确性。在梳理完善基础信息后,我们又按照生产物料的管理标准建立了污油生产、加工流向图。”
扬子石化生产调度部相关负责人说,污油压减是一项系统工程,不能“头疼医头、脚疼医脚”、哪里积聚污油就只治理哪里,实行“末端处理”。公司污油压减团队,从源头分析污油产生的原因,对已产生的污油进行分质加工利用,从源头解决问题,有效避免污油在生产加工链中的恶性循环。
“从2021年8月起,扬子石化就在技术管理上,建立了污油管理台账,每月分装置对污油的情况进行对比分析,特别是对原油切水、加氢装置的原料返洗等产生污油的关键环节进行重点管控。”公司污油压减团队负责人告诉记者,管理措施前置,改变了传统工作方式“治标不治本”的问题,提高现代石油化工企业的管理能级。与此同时,公司在基础管理上,还形成定期检查制度,按照专业分工进行检查指导,并对基层车间广泛宣传压减污油的意义,提升一线员工的工作责任心,让每一条措施都能得到有效落实。
此外,扬子石化生产调度部还对照公司排放指标做好表单化分解落实,建立了月度考核及正向激励机制,通过小指标劳动竞赛等方式,鼓励广大员工积极参与压减污油工作。
芳烃厂是扬子石化公司主要生产厂。厂相关负责人告诉记者,他们每周制定工作目标,在全厂开展小指标竞赛,把压减污油作为全年绩效考核的重要内容来抓。针对污油排放控制,在管理和工艺上采取“双措施”。一是机泵等设备检修倒料前做好工艺确认,确保进出口、热备用等阀门均关死,减少机泵等设备倒料操作产生的污油量;二是各装置减少含油污水带油量,并确定详细的考核指标,从而大大减少了污水池撇油产生的轻污油量。
据介绍,目前芳烃厂送炼油厂回炼的污油量每月减少了约800吨,同比压减了约25%。